沒有了效益,沒有了市場,沒有了利潤,并不能說工作沒有了目標,沒有了動力。坐等必死,圖存求變,拼爭是唯一的出路。怎樣在效益下滑的“寒冬”中看到春天,創造出一片新天地,與公司共渡難關、同進退,銅冶煉廠銅電解二車間針對系統原料不足、成分復雜的現狀,把“抓落實”貫穿到全年各項工作的全過程,堅持效率效益優先原則,靠實“三提兩降”目標任務,以“精細化、集約化、內涵化”為管理目標,全力以赴打好止滑減虧增盈攻堅戰,做好系統脫雜、降銀、降耗和穩質工作,確保實現止滑增盈、提質增效、經濟運行。
抓住成本的“牛鼻子”
“通過對現場溫度適時測控,控制現場開關窗戶、通風換氣保溫等措施,減少了冬季生活采暖供熱時長,實現了節汽目標。在過去的一年中,合格率、直流電單耗、電流效率、殘極率、直收率創歷史最好水平,特別是產品合格率超過了公司下達的產量指標,達96%以上,殘極率達到國內先進水平,直收率顯著提高。”銅電解二車間電解班班長孫尚禮說。
一切工作圍繞降本增效下功夫、找差距、彌不足,將陰極銅生產成本帳橫向到邊,縱向到底,放在國內外同行競爭的坐標中,比對較真找差距,不回避資源依賴外購,自給不足的矛盾,發揮我們在傳統電解中的優勢,找出與同行的差距,縮小與先進企業同進步的步伐。班組以扎實的態度,將立刻能實現的目標盡快落實到位,立竿見影出成績見實效。對一時不能滿足的改進不足,創新方式方法盡快實施。通過先算后干、邊干邊算、月底比算,緊扣降本主題,做好精細操作提質增效,以精益化管理堵塞漏洞,以精打細算的較真態度、點滴消除成本降低的因素,用電以天氣變化和工作需要,分時段、分局域、按需供電,在夜間處理燒板時,采取分片開關照明;為了節省電耗,附跨區域在白天采取關閉現場照明,只在操作或檢修時進行供電,節約電能消耗。
讓設備高效率運轉起來
銅電解二車間電解班循環崗位員工蔡龍說:“通過精細化操作,減少了運行臺數,最大限度節約了能耗。”
電解班大大小小的溶液輸送過濾設備上百臺(套),電單耗是生產的主要成本,經過精確計算,根據設備功率大小,電解工藝所需合理搭配,溶液輸送和過濾設備開啟臺數,在保證正常生產所需的前提下,減少設備空耗,不開或少開,能低壓低溫,不高壓高溫運行。
揀“西瓜”不忘“芝麻”
對高價值、易損耗、使用頻率高的備品備件加大日常的維護保養,減少故障損耗,堅持修復為先,減少新的使用量。將一切能用的含酸廢水,加熱過程中產生的冷凝水全部回收利用。用油不過度,按設備需要和潤滑周期定配加注。
從手指縫中“摳”支出
拖布用量大、笤帚易損耗,職工們在用舊、廢棄的舊品中尋找可利用的價值,將斷把、綁扎松脫的通過互換,再次重新利用。耐酸膠管用量大,易破損,職工們動手將可用的截取拼接反復使用。電解系統廣泛大量使用不銹鋼螺栓,價格高、費用大,職工們動手將過去使用的舊螺栓經過除銹、打磨全部回收利用。
減污減排降成本
濕法電解的跑、冒、滴、漏在以前是很平常不過的現象,但目前已經被改觀,跑、冒、滴、漏沒了,地面“綠水”橫流,物料灑落造成二次污染損耗的現象很難見到。通過各崗位密切配合,區分責任大小,劃片承包,以目標化、流程化實現了減污減排增效益的目的。“跑、冒、滴、漏是困擾電解生產的難題,通過流程化作業,每班對漏點、結晶進行處置清理,實現了清潔文明生產。”銅電解二車間電解班電調崗位員工蘇偉說。
精細操作促增效
電解工藝技術指標過去以質量控制為目標放大保障的基點、態勢服務于質量之需。在提質增效中,電解班圍繞原料所需合理控制,按不同原料對電解技術條件的要求,調配新酸加入量,分配老酸、終液的去向,合理控溫,實現電解新酸消耗下降,降低了凈化工序除雜成本費用,產品綜合能耗明顯下降,質量穩定提升。
在提質增效的探索實踐中,電解班開創了挖潛增效的新思路,刷新了多項公司銅精煉新的工藝技術和經濟指標,實現了降本減耗、增效提質的新路子。同時,養成了員工忠誠企業、敬業愛崗和節約的新風尚,形成了全員的共同價值觀。
抓住成本的“牛鼻子”
“通過對現場溫度適時測控,控制現場開關窗戶、通風換氣保溫等措施,減少了冬季生活采暖供熱時長,實現了節汽目標。在過去的一年中,合格率、直流電單耗、電流效率、殘極率、直收率創歷史最好水平,特別是產品合格率超過了公司下達的產量指標,達96%以上,殘極率達到國內先進水平,直收率顯著提高。”銅電解二車間電解班班長孫尚禮說。
一切工作圍繞降本增效下功夫、找差距、彌不足,將陰極銅生產成本帳橫向到邊,縱向到底,放在國內外同行競爭的坐標中,比對較真找差距,不回避資源依賴外購,自給不足的矛盾,發揮我們在傳統電解中的優勢,找出與同行的差距,縮小與先進企業同進步的步伐。班組以扎實的態度,將立刻能實現的目標盡快落實到位,立竿見影出成績見實效。對一時不能滿足的改進不足,創新方式方法盡快實施。通過先算后干、邊干邊算、月底比算,緊扣降本主題,做好精細操作提質增效,以精益化管理堵塞漏洞,以精打細算的較真態度、點滴消除成本降低的因素,用電以天氣變化和工作需要,分時段、分局域、按需供電,在夜間處理燒板時,采取分片開關照明;為了節省電耗,附跨區域在白天采取關閉現場照明,只在操作或檢修時進行供電,節約電能消耗。
讓設備高效率運轉起來
銅電解二車間電解班循環崗位員工蔡龍說:“通過精細化操作,減少了運行臺數,最大限度節約了能耗。”
電解班大大小小的溶液輸送過濾設備上百臺(套),電單耗是生產的主要成本,經過精確計算,根據設備功率大小,電解工藝所需合理搭配,溶液輸送和過濾設備開啟臺數,在保證正常生產所需的前提下,減少設備空耗,不開或少開,能低壓低溫,不高壓高溫運行。
揀“西瓜”不忘“芝麻”
對高價值、易損耗、使用頻率高的備品備件加大日常的維護保養,減少故障損耗,堅持修復為先,減少新的使用量。將一切能用的含酸廢水,加熱過程中產生的冷凝水全部回收利用。用油不過度,按設備需要和潤滑周期定配加注。
從手指縫中“摳”支出
拖布用量大、笤帚易損耗,職工們在用舊、廢棄的舊品中尋找可利用的價值,將斷把、綁扎松脫的通過互換,再次重新利用。耐酸膠管用量大,易破損,職工們動手將可用的截取拼接反復使用。電解系統廣泛大量使用不銹鋼螺栓,價格高、費用大,職工們動手將過去使用的舊螺栓經過除銹、打磨全部回收利用。
減污減排降成本
濕法電解的跑、冒、滴、漏在以前是很平常不過的現象,但目前已經被改觀,跑、冒、滴、漏沒了,地面“綠水”橫流,物料灑落造成二次污染損耗的現象很難見到。通過各崗位密切配合,區分責任大小,劃片承包,以目標化、流程化實現了減污減排增效益的目的。“跑、冒、滴、漏是困擾電解生產的難題,通過流程化作業,每班對漏點、結晶進行處置清理,實現了清潔文明生產。”銅電解二車間電解班電調崗位員工蘇偉說。
精細操作促增效
電解工藝技術指標過去以質量控制為目標放大保障的基點、態勢服務于質量之需。在提質增效中,電解班圍繞原料所需合理控制,按不同原料對電解技術條件的要求,調配新酸加入量,分配老酸、終液的去向,合理控溫,實現電解新酸消耗下降,降低了凈化工序除雜成本費用,產品綜合能耗明顯下降,質量穩定提升。
在提質增效的探索實踐中,電解班開創了挖潛增效的新思路,刷新了多項公司銅精煉新的工藝技術和經濟指標,實現了降本減耗、增效提質的新路子。同時,養成了員工忠誠企業、敬業愛崗和節約的新風尚,形成了全員的共同價值觀。














