銅陵有色金昌冶煉廠自7月26日制氧系統完成改造投入運行以來,銅精砂處理量由每小時60噸提高到了每小時75至80噸,銅酸系統保持平衡,各項環保指標也得到有效控制,生產恢復正軌,改造計劃收到了預期的效果。
今年5月檢修期間,該廠動力車間在一期制氧檢修過程中,發現空氣壓縮機大齒輪有大面積疲勞斷齒,而三期增壓機葉輪出現無法按時交貨的情況,不能按原計劃完成制氧兩套系統的檢修任務。為確保年度檢修后有兩套制氧系統與全廠生產系統同步投運,該廠擬出了四套可行的解決方案。
在四選一的方案面前,該廠再三權衡,既重生產,又顧環保可控;既要成本最優,又要見效快成效佳。最終,根據該廠生產、制氧設備情況,確定按照第三套外購液氧補充熔煉用氧缺口的方案進行實施。該方案既能滿足生產系統的氧氣需求,又能根據實際生產情況靈活購買液氧,控制生產成本,同時能確保該廠三期制氧后續增壓機的檢修對生產的影響。
方案敲定后,該廠于5月底迅速著手進行系統的改造,多次與設計院、安監部門、廠家交流等同步實施,以確保能在最短時間內完成改造投入使用。“改造中,我們嚴格按照程序,竭盡全力能兼顧到后續的步驟同步進行。”該廠生產技術部副部長沈煜說道。經過努力,該廠液氧氣化裝置改造工程順利完成改造,這一短平快的改造方案,有效避免了浪費,在兼顧生產與環保的同時,每年還可節約費用達500萬元。
今年5月檢修期間,該廠動力車間在一期制氧檢修過程中,發現空氣壓縮機大齒輪有大面積疲勞斷齒,而三期增壓機葉輪出現無法按時交貨的情況,不能按原計劃完成制氧兩套系統的檢修任務。為確保年度檢修后有兩套制氧系統與全廠生產系統同步投運,該廠擬出了四套可行的解決方案。
在四選一的方案面前,該廠再三權衡,既重生產,又顧環保可控;既要成本最優,又要見效快成效佳。最終,根據該廠生產、制氧設備情況,確定按照第三套外購液氧補充熔煉用氧缺口的方案進行實施。該方案既能滿足生產系統的氧氣需求,又能根據實際生產情況靈活購買液氧,控制生產成本,同時能確保該廠三期制氧后續增壓機的檢修對生產的影響。
方案敲定后,該廠于5月底迅速著手進行系統的改造,多次與設計院、安監部門、廠家交流等同步實施,以確保能在最短時間內完成改造投入使用。“改造中,我們嚴格按照程序,竭盡全力能兼顧到后續的步驟同步進行。”該廠生產技術部副部長沈煜說道。經過努力,該廠液氧氣化裝置改造工程順利完成改造,這一短平快的改造方案,有效避免了浪費,在兼顧生產與環保的同時,每年還可節約費用達500萬元。














